溶气气浮机(DAF)效果不佳通常表现为去除率低、浮渣难以聚集或上浮、出水水质不达标等问题。可以从以下几个方面排查并改进。
1. 溶气系统问题
:white_check_mark: 可能原因:
· 溶气压力不足(一般应保持在0.3-0.5 MPa)。
· 溶气释放器堵塞,影响微气泡的释放。
· 气泡过大或过少,无法有效附着在絮体上。
�� 解决方案:
· 检查溶气罐压力,确保达到设计值。
· 定期清理溶气释放器,保持微气泡均匀释放。
· 调整气水比(一般为1:10-1:15),避免气泡过大或过少。
2. 药剂投加不当
:white_check_mark: 可能原因:
· 絮凝剂(如PAC、PAM)投加量过多或过少,影响絮凝效果。
· 絮凝剂种类与水质不匹配,导致絮体不稳定,难以上浮。
· pH值偏离最佳范围(通常为6.5-8.5),影响药剂作用。
�� 解决方案:
· 通过实验优化絮凝剂种类和投加量,确保形成合适的絮体。
· 调整pH值至最佳范围,提高混凝效果。
· 先加PAC形成小颗粒絮体,再加PAM使絮体增大,提高气泡附着力。
3. 进水负荷过高
:white_check_mark: 可能原因:
· 进水悬浮物(SS)、油脂或COD浓度过高,超出设备处理能力。
· 进水流量波动过大,导致气浮效果不稳定。
�� 解决方案:
· 在气浮机前加预处理,如隔油池、沉砂池,降低进水负荷。
· 控制进水流量稳定,避免水量剧烈变化影响浮渣形成。
4. 撇渣系统故障
:white_check_mark: 可能原因:
· 刮渣板调整不当,导致浮渣未能及时刮除。
· 撇渣系统堵塞或运行不稳定,使浮渣积累过多,重新沉降。
�� 解决方案:
· 调整刮渣板速度和角度,使浮渣均匀去除。
· 定期清理刮渣系统,防止固体堵塞影响运行。
5. 气浮池水流状态不佳
:white_check_mark: 可能原因:
· 进水分布不均,导致部分区域水流短路,降低气浮效率。
· 水流速度过快,气泡和絮体未充分结合,导致浮渣下沉。
�� 解决方案:
· 调整进水管布置,确保气浮池内水流均匀。
· 控制水流速度(一般≤10mm/s),确保絮体与气泡充分接触。
6. 气浮机设备维护不及时
:white_check_mark: 可能原因:
· 长时间运行后,溶气释放器、管道等部件可能结垢或堵塞,影响气泡释放。
· 设备部件损坏(如水泵、溶气罐、释放阀),导致溶气系统效率降低。
�� 解决方案:
· 定期清洗溶气释放器,防止堵塞。
· 维护检查水泵、管道、释放阀,确保溶气系统正常运行。
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